立式多級離心泵振動原因分析
1、電機底座與水泵底座之間垂直高度為4.3m,傳動軸系重達3t。相對于臥式泵,它增加了一根長為3752mm 直徑為140mm的中間傳動軸。在結(jié)構(gòu)上,除了在中間傳動軸上加裝一個軸承外,未進行任何改造。此四臺水泵運行壓力長期為0.7~0.85MPa。在揚程高 、流量大的工況下,這樣一個重心高,質(zhì)量大的系統(tǒng)高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力是很大的,會造成機組較大的振動。加上支架和水泵進出水方向連接剛度不夠,導 致水泵和各連接件有較大的位移。運行時水泵的位移導致上軸承受力狀況改變, 振動加大,因此容易發(fā)熱。若矯正水泵位移,改善軸承受力條件,可降低系統(tǒng)的 振動烈度。
2、水泵與傳動軸之間為剛性連接。由于制造、安裝原因,運行時泵軸與傳動 軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其它震源產(chǎn)生的振動也直接傳遞給水泵 ,形成振動的疊加,進一步加大水泵振動。另外,這種剛性連接加大水泵上軸承 所承受的外力,致使軸承易發(fā)熱,影響到泵軸。
1、加強管路剛度??紤]到對水泵進行加固比較困難,采取在水泵出口鋼管焊 接“加強筋”的辦法。沿進出水方向,在水泵出口漸擴管與出水閥門之間的連接 鋼管兩端法蘭,用8條厚度為32mm、寬度為100mm的鋼板進行焊接。增加鋼管的剛 度,減少變形量,抵抗水泵位移。經(jīng)測量,加筋后,水泵A點的位移量降至0.35mm 。
2、對傳動系統(tǒng)進行改造。為減少電機、傳動軸的振動向水泵傳遞,把水泵與 傳動軸之間的剛性連接改為彈性連接。使用GB4323-84彈性套柱銷聯(lián)軸器,大補 償位移量為0.6mm,補償角為1°30′。這樣,電機、傳動軸的振動可以通過彈性 聯(lián)軸器得到補償,不會直接傳遞到水泵。
改造后,經(jīng)測量,立式離心泵振動由改造前的振速4.3cm/s降低為1.48cm/s。 根據(jù)振動烈度標準ISO2372-1974可以判定,水泵運行處于優(yōu)秀區(qū)。同時,水泵運 行平穩(wěn),上軸承只需正常維護,泵軸被磨損現(xiàn)象也沒有了,說明改造是成功的。